纺织技术 | ACX5自络的两项改进措施
我们公司有14台2010年生产的ACX5自动络筒机,由于生产年份较早,在设计上存在一些不足之处,加之经过十多年的运行,经常发生一些故障,为此我们对发现的问题采取了一些创新性的改进措施。
一、管纱换管装置的优化
在日常运行过程中,更换管纱时经常出现管纱无法准确落到插纱锭上,导致管纱掉落在地上的现象。
针对这一问题,我们经过认真观察和深入分析,发现管纱掉落的原因主要是左右中心护板之间的距离偏大(见图1),而左右中心护板间距是由锭脚处的一组齿轮控制的(见图2)。为此,我们对这组齿轮的啮合状态进行了一些调整,将原来的啮合位置错一齿(见图3),使左右中心护板之间的距离靠近了一些(见图4)。
图1 原啮合状态的中心护板间距
图2 齿轮原来的啮合状态
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图3调整后的啮合状态
图4调整后中心护板间距
调整后管纱下落时,中心护板能够快速包裹住纱穗,确保管纱能够准确落到插纱锭上,不仅有效减少了管纱落偏掉地的情况,还提高了生产效率,减轻了挡车工的工作压力。
二、凸轮连杆断裂的解决措施
ACX5自络有一个件号为149-000.352的凸轮连杆,由于原来的设计不太合理,导致受力不均,长期运行后经常发生损裂的情况(见图5),影响生产效率和设备的稳定性,也增加了配件消耗。目前生产厂家已经该配件的设计进行了改进,但我们这种老设备无法配套使用。为了降低配件消耗,我们对损裂的凸轮连杆进行了修旧利废,先将断裂的凸轮连杆上半部分的塑料用铁铬铁烫出一周圆槽,并在下部打出一个小孔(见图6),然后用用一根直径2.5mm、长150mm左右的铁丝箍紧(见图7)就可以继续使用了,大大提高了凸轮连杆的使用寿命。
图5 断裂的凸轮连杆
图6 凸轮连杆烫槽打孔
图7 用铁丝箍紧
三、结语
通过对ACX5自动络筒机的改进和优化,有效提高了设备的性能和稳定性,降低了生产成本和配件消耗。
来源:孙海立 山东明胜纺织有限公司
编辑:中国纱线网,转载请注明出处
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